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闲置全自动压滤机转让

闲置全自动压滤机转让

产品型号: 齐全

所属分类:二手压滤机

产品时间:2020-04-02

简要描述:压滤机利用一种特殊的过滤介质,对对象施加一定的压力,使得液体渗析出来的一种机械设备,是一种常用的固液分离设备。闲置全自动压滤机转让

详细说明:

压滤机利用一种特殊的过滤介质,对对象施加一定的压力,使得渗析出来的一种机械设备,是一种常用的固液分离设备

闲置全自动压滤机转让

1、压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上;支架端不用地脚螺栓,或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧,螺母垫片与机脚座之间留适当间隙,这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。2、地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计,地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。3、压滤机四周应有足够的操作空间,液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站,确保液压站能正常工作。4、按工作要求放好滤板,布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通道。如是隔膜挤榨式,则布置压缩空气管路。5、液压压滤机,液压站油箱内注入清洁的20#-40#液压用机械油,使用温度>-5℃;如温度偏低,可选用相似粘度,低凝点的液压油。液压油须经80-100目滤网加入。6、机械或液压压紧装置,接通电源起动电机应工作正确。液压压紧加压时压力表应平稳上升,液压无泄流现象,根据机型大小正确液压站工作压力,试机后若发现油箱贮油不足须予以补充。

闲置全自动压滤机转让

1、调试正常的压滤机方可进料工作,每班工作前要对整机作检查。机械压紧传动部件及减速箱必须加足油;液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力,液压油一般每年更换一次,更换时应对液压作—次清洗,液压站工作压力小于油工作压力,不能低于过滤压力允许值,过小会引起较大渗漏,过大会损坏机件。2、禁止在滤板少于规定数量的情况厂开机工作,以免损坏机件。加料前检查滤板排列情况,滤布不能有折叠现象,防止发生较大渗漏;卸饼后滤板一定要压紧排列整齐。3、待一切正常后方可压紧滤板加压过滤,过滤压力和过滤温度必须在规定范围之内,过滤压力过高会引起渗漏,过滤温度过高塑料滤板易变形,加料时悬浮液要浓度均匀。不得有混杂物;卸饼后滤布及滤板必须冲洗干净,不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内,否则会影响进料畅通及滤板的密封性,从而相起因滤板两侧压力不平衡,滤板变形损坏。4、滤布的选择一定要符合滤桨的过滤技术要求,新滤布制作前应先缩水,开孔直径应小于滤板孔径,配套滤板时布孔与板孔应相对同心,进料孔布简应贴紧筒壁,否则会造成,过滤不清,过滤速率低,布筒破裂,达不到预期过滤目的后果。5、压滤机在压滤初期,滤波较混浊,当滤布上形成一层滤饼后滤液就会变清。如滤液一直混浊或有清变混,则可能是滤布破损或布孔与板孔偏差,此时要关闭该阀或停止进料更换滤布。滤板间允许有滤布毛细现象引起的少量渗漏。6、滤板时,应均匀适当,不得碰撞、摔打,以免损坏密封面及滤扳手把。滤布使用一段时间后会,性能下降,为此需作定期检查,若发现有变更影响过滤速率的现象,则可用相应低浓度的弱酸弱碱进行中和清洗,使滤布恢复功能,无法恢复则及时更换。7、浆料、洗液或压缩空气阀门,必须按操作程序启用,不能同时启用,隔膜挤榨时压缩空气压力不能超过过滤压力。

1)在压滤机工作状态中,中止的情况肯定是会出现的。如果中止时合不到位,就会对后续的工作造成严重的影响。通过对机器运行中的观察分析发现:这种现象的产生是由于快开式隔膜压滤机的进料管采用的是钢圈橡胶管,在压力过滤的作用下,管道本身会形成一个反作施加给压紧板,这就对油缸的作进行一定的抵消作用,压紧板反弹,在中止时合不到位,出现机器故障。基于这种情况,提出如下改造方案:对快开式隔膜压滤机的入料软管、保护套方向进行一定,具体就是在原有的基础上调转180°,将顺时针弯曲变为逆时针弯曲。这样入料管内的反作不仅不会对油缸的作产生抵消,同时还能加强压榨作用,从而保证压紧板的工作状态,杜绝中止时发生的故障问题。2)压滤机工作时,滤板的拉紧以及松开工作是在主梁轨道上进行的,在运行中,脱轨现象也时有发生。研究发现,造成这种现象的主要原因是:滤板在收紧工作时,连接滤板的小链发生脱落,轨道两侧的工作进度不一致,进而引发故障。基于小链连接的问题,提出如下改造方案:在原设备中,将小链的7环小链成3环小链。观察研究表明,扭链的发生是造成小链脱落的重要原因,将小链结构这样改造之后,在检测小链运行情况时,3环比起7环更能及时发现问题,杜绝扭链现象的发生。

1)在压滤机工作状态中,中止的情况肯定是会出现的。如果中止时合不到位,就会对后续的工作造成严重的影响。通过对机器运行中的观察分析发现:这种现象的产生是由于快开式隔膜压滤机的进料管采用的是钢圈橡胶管,在压力过滤的作用下,管道本身会形成一个反作施加给压紧板,这就对油缸的作进行一定的抵消作用,压紧板反弹,在中止时合不到位,出现机器故障。基于这种情况,提出如下改造方案:对快开式隔膜压滤机的入料软管、保护套方向进行一定,具体就是在原有的基础上调转180°,将顺时针弯曲变为逆时针弯曲。这样入料管内的反作不仅不会对油缸的作产生抵消,同时还能加强压榨作用,从而保证压紧板的工作状态,杜绝中止时发生的故障问题。2)压滤机工作时,滤板的拉紧以及松开工作是在主梁轨道上进行的,在运行中,脱轨现象也时有发生。研究发现,造成这种现象的主要原因是:滤板在收紧工作时,连接滤板的小链发生脱落,轨道两侧的工作进度不一致,进而引发故障。基于小链连接的问题,提出如下改造方案:在原设备中,将小链的7环小链成3环小链。观察研究表明,扭链的发生是造成小链脱落的重要原因,将小链结构这样改造之后,在检测小链运行情况时,3环比起7环更能及时发现问题,杜绝扭链现象的发生。

 



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